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常見問題

數控(kong)機床加工精度(dù)異常的原因及(jí)解決方法

2025/12/01 10:32:54 人氣(qi)(4310)

數控機床加工(gōng) 精度異常的原(yuán)因及解決方法(fǎ)

  一、造成加工精(jīng)度異常故障的(de)原因

  造成加工(gong)精度異常故障(zhang)的原因隐蔽性(xing)強,診斷難度比(bǐ)較大。筆者根據(jù)多年實踐經驗(yan),歸納出五個主(zhǔ)要原因:機床進(jin)給單位被改動(dòng)或變化;機床各(ge)個軸的零點偏(pian)置異常;軸向的(de)反向間隙異常(cháng);電機運行狀态(tai)異常,即電氣及(ji)控制部分異常(cháng);機械故障,如絲(si)杠,軸承,軸聯器(qì)等部件。另外加(jiā)工程序的編制(zhi),刀具的選擇及(ji)人爲因素,也可(kě)能導緻加工精(jing)度異常。金屬加(jiā)工微信,内容不(bu)錯,值得關注。

  二(er)、數控機床故障(zhàng)診斷原則

  1.先外(wai)部後内部數控(kòng)機床是集機械(xie),液壓,電氣爲一(yī)體的機床,故其(qí)故障的發生也(yě)會由這三者綜(zōng)合反映出來。維(wéi)修人員應先由(yóu)外向内逐一進(jin)行排查,盡量避(bì)免随意地啓封(fēng),拆卸,否則會擴(kuo)大故障,使機床(chuang)喪失精度,降低(di)性能。

  2.先機械後(hòu)電氣一般來說(shuo),機械故障較易(yì)發覺,而數控系(xi)統故障的診斷(duàn)則難度較大些(xie)。在故障檢修之(zhi)前,首先注意排(pái)除機械性的故(gù)障,往往可達到(dao)事半功倍的效(xiào)果。

  3.先靜後動先(xiān)在機床斷電的(de)靜止狀态下,通(tōng)過了解,觀察,測(cè)試,分析,确認爲(wei)非破壞性故障(zhang)後,方可給機床(chuáng)通電;在運行工(gong)況下,進行動态(tai)的觀察,檢驗和(hé)測試,查找故障(zhang)。

  而對破壞性故(gu)障,必須先排除(chú)危險後,方可通(tōng)電。

  4.先簡單後複(fu)雜當出現多種(zhong)故障互相交織(zhī)掩蓋,一時無從(cong)下手時,應先解(jie)決容易的問題(tí),後解決難度較(jiào)大的問題。往往(wang)簡單問題解決(jué)後,難度大的問(wen)題也可能變得(de)容易。

數控機床(chuáng)加工

  三、數控機(ji)床故障診斷方(fang)法

  1.直觀法(望聞(wén)問切)問-機床的(de)故障現象,加工(gong)狀況等;看-CRT報警(jing)信息,報警指示(shi)燈,電容器等元(yuán)件變形煙熏燒(shāo)焦,保護器脫扣(kòu)等;聽-異常聲響(xiang);聞-電氣元件焦(jiao)糊味及其它異(yì)味;摸-發熱,振動(dong),接觸不良等。金(jin)屬加工微信,内(nèi)容不錯,值得關(guan)注。

  2.參數檢查法(fǎ)參數通常是存(cun)放在RAM中,有時電(diàn)池電壓不足,系(xi)統長期不通電(dian)或外部幹擾都(dōu)會使參數丢失(shī)或混亂,應根據(ju)故障特征,檢查(cha)和校對有關參(cān)數。

  3.隔離法一些(xie)故障,難以區分(fen)是數控部分,還(hai)是伺服系統或(huo)機械部分造成(cheng)的,常采用隔離(li)法。

  4.同類對調法(fa)用同功能的備(bei)用闆替換被懷(huai)疑有故障的模(mó)闆,或将功能相(xiang)同的模闆或單(dan)元相互交換。

  5.功(gōng)能程序測試法(fǎ)将G,M,S,T,功能的全部(bu)指令編寫一些(xiē)小程序,在診斷(duàn)故障時運行這(zhe)些程序,即可判(pàn)斷功能的缺失(shi)。

  四、加工精度異(yi)常故障診斷和(hé)處理實例

  1.機械(xiè)故障導緻加工(gong)精度異常故障(zhàng)現象:一台SV-1000立式(shì)加工中心,采用(yòng)Frank系統。在加工連(lian)杆模具過程中(zhong),忽然發現Z軸進(jin)給異常,造成至(zhi)少1mm的切削誤差(chà)量(Z方向過切)。

  故(gu)障診斷:調查中(zhōng)了解到,故障是(shi)忽然發生的。機(ji)床在點動,在手(shǒu)動輸入數據方(fāng)式操作下各個(ge)軸運行正常,且(qie)回參考點正常(cháng),無任何報警提(tí)示,電氣控制部(bù)分硬故障的可(kě)能性排除。應主(zhu)要對以下幾個(ge)方面逐一進行(háng)檢查。金屬加工(gong)微信,内容不錯(cuò),值得關注。

  檢查(chá)機床精度異常(chang)時正在運行的(de)加工程序段,特(tè)别是刀具長度(du)補償,加工坐标(biao)系(G54-G59)的校對和計(jì)算。

  在點動方式(shì)下,反複運動Z軸(zhou),經過視,觸,聽,對(dui)其運動狀态診(zhen)斷,發現Z向運動(dong)噪音異常,特别(bié)是快速點動,噪(zao)音更加明顯。由(yóu)此判斷,機械方(fang)面可能存在隐(yin)患。

  檢查機床Z軸(zhóu)精度。用手搖脈(mo)沖發生器移動(dòng)Z軸,(将其倍率定(dìng)爲1×100的擋位,即每(mei)變化一步,電機(ji)進給0.1mm),配合百分(fen)表觀察Z軸的運(yun)動情況。在單向(xiang)運動保持正常(cháng)後作爲起始點(dian)的正向運動,脈(mò)沖器每變化一(yi)步,機床Z軸運動(dong)的實際距離d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說(shuo)明電機運行良(liang)好,定位精度也(yě)良好。而返回機(jī)床實際運動位(wei)移的變化上,可(ke)以分爲四個階(jie)段:(1)機床運動距(jù)離d1>d=0.1mm(斜率大于1);(2)表(biao)現出爲d1=0.1mm>d2>d3(斜率小(xiao)于1);(3)機床機構實(shi)際沒移動,表現(xiàn)出标準的反向(xiàng)間隙;(4)機床運動(dong)距離與脈沖器(qì)經定數值相等(děng)(斜率等于1),恢複(fu)到機床的正常(chang)運動。無論怎樣(yàng)對反向間隙進(jìn)行補償,其表現(xiàn)出的特征是:除(chu)了(3)階段補償外(wai),其他各段變化(huà)依然存在,特别(bie)是(1)階段嚴重影(ying)響到機床的加(jia)工精度。補償中(zhong)發現,間隙補償(chang)越大,(1)階段移動(dong)的距離也越大(dà)。金屬加工微信(xìn),内容不錯,值得(dé)關注。

  故障處理:經(jing)過拆卸檢查發(fa)現該軸承确實(shi)受損,且有滾珠(zhū)脫落。更換後機(ji)床恢複正常。

  2.控(kòng)制邏輯不妥導(dǎo)緻加工精度異(yi)常

  故障現象:一(yī)台上海機床廠(chǎng)家生産的加工(gong)中心,系統是Frank.加(jiā)工過程中,發現(xiàn)該機床X軸精度(dù)異常,精度誤差(cha)小爲0.008mm,大爲1.2mm.故障(zhang)診斷:檢查中,機(ji)床已經按照要(yào)求設置了G54工件(jiàn)坐标系。在手動(dong)輸入數據方式(shi)操作下,以G54坐标(biāo)系運行一段程(cheng)序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機床運(yun)行結束後顯示(shì)器上顯示的機(jī)械坐标值爲(X軸(zhóu))“-1025.243”,記錄下該數值(zhi)。然後在手動方(fāng)式下,将機床點(dian)動到其他任意(yi)位置,再次在手(shou)動輸入數據方(fāng)式操作下運行(háng)剛才的程序段(duàn),待機床停止後(hou),發現此時機床(chuáng)坐标數值顯示(shi)爲“-1024.891”,同上一次執(zhí)行後的數值比(bi)較相差了0.352mm.按照(zhào)同樣的方法,将(jiāng)X軸點動移動到(dào)不同的位置,反(fan)複執行該程序(xù)段,而顯示器上(shàng)顯示的數值都(dou)有所不同(不穩(wen)定)。金屬加工微(wēi)信,内容不錯,值(zhi)得關注。用百分(fèn)表對X軸進行仔(zai)細檢查,發現機(jī)械位置實際誤(wu)差同數字顯示(shi)出來的誤差基(jī)本一緻,從而認(ren)爲故障原因爲(wèi)X軸重複定位誤(wù)差過大。對X軸的(de)反向間隙及定(dìng)位精度進行檢(jiǎn)查,重新補償其(qi)誤差值,結果起(qi)不到任何作用(yòng)。因此懷疑光栅(shan)尺及系統參數(shù)等有問題。但爲(wèi)什麽産生如此(ci)大的誤差,卻又(you)未出現相應的(de)報警信息進一(yī)步檢查發現,此(ci)軸爲垂直方向(xiàng)的軸,當X軸松開(kāi)時主軸箱向下(xià)掉,造成了誤差(cha)。

  故障處理:對機(jī)床的PLC邏輯控制(zhi)程序做了修改(gai),即在X軸松開時(shí),先把X軸使能加(jia)載,再把X軸松開(kai);而在X軸夾緊時(shi),先把X軸夾緊後(hòu),再把使能去掉(diao)。調整後機床故(gù)障得以解決。

  3.機(jī)床位置問題導(dǎo)緻加工精度異(yì)常

  故障現象:一(yī)台杭州産的立(li)式數控銑床,配(pèi)備北京KND-10M系統。在(zai)點動或加工過(guò)程中,發現Z軸異(yi)常。

  故障(zhang)處理:隻要将電(dian)機重裝,對準角(jiǎo)度,測量好距離(li)(電機與Z軸的軸(zhou)承),皮帶兩邊(長(zhang)度)要均勻。這樣(yàng),Z軸上下移動不(bu)均勻且有噪聲(shēng)及抖動現象就(jiù)消除了,Z軸加工(gōng)恢複正常。

  4.系統(tong)參數未優化,電(diàn)機運行異常

  導(dǎo)緻加工精度異(yi)常系統參數主(zhǔ)要包括機床進(jin)給單位,零點偏(pian)置,反向間隙等(deng)。例如Frank數控系統(tǒng),其進給單位有(you)公制和英制兩(liǎng)種。在機床修理(lǐ)過程中對于局(ju)部處理,常常影(yǐng)響到零點偏置(zhì)和間隙的變化(huà),故障處理完畢(bì)後應作适時的(de)調整和修改;另(ling)一方面,由于機(jī)械磨損嚴重或(huò)連接位松動也(ye)可能造成參數(shu)實測值的變化(hua),需要對參數做(zuo)相應的修改才(cái)能滿足機床加(jiā)工精度的要求(qiu)。

  故障現象:一台(tai)杭州産的立式(shi)數控銑床,配備(bèi)北京KND-10M系統。在加(jia)工過程中,發現(xiàn)X軸精度異常。

  故(gu)障診斷:檢查發(fa)現X軸存在一定(ding)間隙,且電機啓(qi)動時存在不穩(wěn)定的現象。用手(shou)觸摸X軸電機時(shí)感覺電機拉動(dòng)比較厲害,停止(zhi)時拉動不明顯(xiǎn),尤其是點動方(fāng)式下比較明顯(xiǎn)。分析認爲,故障(zhang)原因有兩點:一(yi)是絲杠反間隙(xi)很大;二是X軸電(diàn)機工作異常。

  故(gù)障處理:利用KND-10M系(xì)統的參數功能(néng),對電機進行調(diào)試。首先對存在(zài)的間隙進行補(bu)償,再調整伺服(fu)系統參數及脈(mo)沖抑制功能參(can)數,X軸電機的抖(dou)動消除,機床加(jiā)工精度恢複正(zheng)常。

  通過對數控(kong)機床加工精度(du)異常故障診斷(duan)和處理方法的(de)探讨,把實習生(sheng)産中所遇到的(de)實際問題及解(jie)決方法加以歸(gui)納,充實了教學(xue)内容并滲透到(dao)生産實踐中,不(bu)但讓學生掌握(wò)了解決問題的(de)方法,更重要的(de)是培養了學生(sheng)實際操作能力(lì),運用知識分析(xi)和解決問題的(de)能力,達到技工(gōng)學校教育教學(xue)的目标,使學生(shēng)成爲适應市場(chang)需求的實用型(xing)人才。

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